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失效分析

連接器引腳上錫不良失效分析

分析方法


1 樣品外觀觀察

通過將失效樣品和正常樣品分別放在體式顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)失效樣品的某些引腳確實存在引腳上錫不良現(xiàn)象,失效引腳位置在連接器上分布不規(guī)律,但失效樣品主要集中在連接器中間區(qū)域,且兩端引腳上錫相對較好。正常樣品表現(xiàn)為兩端上錫飽滿,中間區(qū)域引腳上錫不飽滿,該現(xiàn)象說明失效可能與位置相關(guān)。

2 表面分析

分別對NG焊點表面和未使用引腳表面進行表面SEM觀察和EDS成分分析,成分測試結(jié)果見表1~2,均未發(fā)現(xiàn)明顯污染元素,說明造成該引腳上錫不良與污染相關(guān)性不大。

表1 NG焊點表面EDS測試結(jié)果(Wt%)

SpectrumCONiCuSnTotal
位置13.344.83/1.1590.68100.00
位置22.834.58//92.59100.00
位置32.995.510.82/Sn100.00


表2 未使用連接器引腳表面EDS測試結(jié)果(Wt%)

SpectrumCOSnTotal
位置12.755.2791.98100.00
位置22.745.4391.82100.00

3剖面分析

將NG焊點分別按照橫向和縱向制作切片,觀察焊點內(nèi)部連接情況:

通過縱向切片可知,焊錫與焊盤間形成良好IMC層,而引腳與焊錫之間出現(xiàn)分離,分層中間存在異物,通過對異物進行成分分析,主要元素為C、O、Sn、Br,懷疑其可能為助焊劑;

通過橫向切片可知,NG焊點引腳與焊盤存在偏位現(xiàn)象,表現(xiàn)為兩側(cè)不上錫,焊錫與焊盤形成均勻連續(xù)的IMC層,引腳底部與焊錫之間亦存在分層,中間也存在異物。通過對分層處進行放大觀察,發(fā)現(xiàn)引腳底部存在一層錫層,錫層成分為純錫;而焊點焊錫成分中含少量Ag(位置4和5),與錫膏(Sn-Ag-Cu:95%-3%-0.5%)中成分相對應(yīng)。由此可推出,NG焊點引腳底部錫層為引腳表面鍍錫層,因此可側(cè)面說明NG焊點在SMT過爐過程中,引腳底部與焊錫沒有良好接觸。

表3 NG焊點引腳底部與焊錫之間異物EDS測試結(jié)果(Wt%)

SpectrumCOBrSnTotal
位置231.358.1023.0837.48100.00
位置326.995.7825.1842.05100.00
位置428.604.3318.5148.55100.00

表4 NG-3#焊點引腳底部與焊錫之間EDS測試結(jié)果(Wt%)

SpectrumCOCuAgSnTotal
位置11.060.780.70/97.46100.00
位置21.070.770.57/97.59100.00
位置313.5116.401.75/68.35100.00
位置41.190.891.153.5293.26100.00
位置51.230.920.932.3094.63100.00

4 引腳剝離成分分析

用機械方式將NG焊點剝離,發(fā)現(xiàn)引腳剝離力較小,說明連接器引腳與焊盤為假焊。分離后,發(fā)現(xiàn)焊錫表面及引腳底部存在較多異物,通過對異物進行FTIR成分分析,主要檢測到羧酸結(jié)構(gòu)類物質(zhì),說明該異物確實為助焊劑。助焊劑大量殘留說明可能存在爐溫問題,例如預(yù)熱時間過短、峰值溫度偏低等情況。對剝離后PCB端焊點和引腳進行表面觀察,注意到NG焊點引腳剝離后焊錫在焊盤上潤濕良好,表面光亮圓滑,進一步說明在過爐過程中,引腳與焊錫未接觸。

5 可焊性分析

為了驗證引腳不上錫與其自身可焊性的相關(guān)性,參考標(biāo)準(zhǔn)IPC-J-STD-002C-2008 元器件引線、端子、焊片、接線柱和導(dǎo)線的可焊性測試,通過可焊性模擬試驗,來確認(rèn)未使用連接器引腳的可焊性。

隨機取3pcs未使用連接器,用助焊劑均勻涂覆引腳,后浸入255℃無鉛鈦錫爐中進行測試,保持時間5s后,拿出樣品,放在體式顯微鏡下觀察拍照,通過觀察發(fā)現(xiàn),未使用連接器引腳的表面整體呈現(xiàn)連續(xù)的焊料涂層,符合IPC-J-STD-002C中的標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)果表明,該批次連接器引腳的可焊性良好,排除引腳可焊性差,造成引腳不上錫的可能。

6 過爐時引腳平面度分析

為確定器件在過爐過程中的變形情況,采用SMT時爐溫曲線,實時監(jiān)測引腳的變形程度,結(jié)果見附件,平面度曲線圖。由測試結(jié)果可知,在焊接前,連接器引腳的平面度良好,在過爐過程中(220℃及峰值溫度),個別連接器中間部位引腳變形量偏大(見1#連接器),說明在過爐過程中個別連接器的個別引腳會發(fā)生較大變形,對上錫產(chǎn)生不良影響。

7 爐溫驗證分析

由于NG焊點焊錫表面存在較多助焊劑殘留,為了確認(rèn)爐溫曲線對焊接質(zhì)量的影響,對連接器上引腳焊點溫度進行實時監(jiān)控:

采用客戶提供的爐溫曲線和鏈速(950mm/min),對連接器上焊點及其他元器件上焊點進行溫度實測,連接器焊點(位置2)在過爐過程中,峰值溫度為234℃,元器件焊點(位置1)在過爐過程中,峰值溫度為242℃。由此可知,連接器引腳在過爐過程中,吸熱量較大,峰值溫度偏低,較低的峰值溫度會對潤濕能力產(chǎn)生不良影響。 




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